泉州闽光超低排放改造全面完成
本报讯 (融媒体记者章梅霞)近日,记者走进泉州闽光钢铁有限公司,在炼铁厂,只见旧烧结机原址上,两座1200立方米与1250立方米的高炉巍然耸立,炉体周边的高炉煤气精脱硫系统正对煤气进行深度净化,高效覆膜滤料除尘设备将出铁过程中的粉尘牢牢“锁住”。现场监测数据显示,高炉工序颗粒物≤10毫克/立方米,硫化物去除90%以上,达到超低排放要求。
“高炉出铁场平台全封闭在厂房内,铁沟、渣沟加盖密封,强力抽风除尘点均匀分布,过去‘红烟伴粉尘’的出铁场景已被‘封闭、除尘’的有序作业取代。”泉州闽光安环部负责人杨超介绍。
在炼钢厂,2024年-2025年新建的两座100吨顶底复吹转炉厂房顶部,一次、二次、三次除尘设备如同“空气净化器”,将吹炼过程中产生的烟尘“吃干榨净”。转炉平台周边几乎无可见烟尘,工人仅需通过中控系统即可实时监控炉况,传统炼钢时“火花四溅、烟尘弥漫”的画面已成历史。
在烧结厂,两台崭新的220平方米烧结机矗立在新规划的土地上,配套的CFB半干法脱硫塔与SCR脱硝装置安静运转,主烟气治理系统的管道延伸向高空,排出的气体几乎无色透明。操作室内,大屏幕实时显示着排放数据——颗粒物≤10毫克/立方米、二氧化硫≤35毫克/立方米、氮氧化物≤50毫克/立方米,达到国家超低排放标准。
2025年12月20日,泉州闽光迎来环保发展的重要里程碑。公司全面、系统地接受由福建省生态环境厅组织的超低排放改造现场核查,并顺利通过专家组严格审核,标志着公司在绿色转型与环保治理方面迈上新台阶。
杨超告诉记者,超低排放改造覆盖有组织、无组织排放控制、清洁运输、监测与评估四个方面。
组织排放方面,烧结烟气固定源执行超低排放浓度限值,分别为:颗粒物≤10毫克/立方米、二氧化硫≤35毫克/立方米、氮氧化物≤50毫克/立方米;热风炉、加热炉等固定源执行超低排放浓度限值,分别为:颗粒物≤10毫克/立方米、二氧化硫≤50毫克/立方米、氮氧化物≤200毫克/立方米;除尘设施执行颗粒物≤10毫克/立方米。企业实际运行稳定低于上述限值。
无组织排放管控实现了原料与燃料储存、输送、筛分、落料等环节实现全封闭/密闭化,配套集气罩、高效除尘、干雾抑尘与智能化管控,显著抑制粉尘逸散。
清洁运输方面,进出厂大宗物料汽车运输100%采用新能源或国六车辆;厂内运输车辆均为国六及以上;厂内非道路移动机械为新能源或国三及以上;门禁与视频系统具备车牌智能识别、通行记录保存≥24个月、视频保存≥12个月;清洁运输管控平台实现车辆备案、审核与台账管理。
监测与评估环节,企业超低排放改造已于2025年12月31日在中国钢铁工业协会平台完成公示,标志着全流程超低排放改造全面完成。
泉州闽光副总经理姚春介绍,自2019年生态环境部等五部委印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》以来,泉州闽光作为泉州重点钢铁企业,立即启动系统性改造,并结合产能置换计划分步推进。
“改造先后分为烧结工序、炼铁工序、炼钢工序三个阶段有序实施。”姚春介绍,公司还同步系统推进无组织排放治理、清洁运输及智能化管控配套改造。
姚春表示,超低排放改造完成后,企业主要污染物排放量大幅下降。以2025年与2020年对比,颗粒物减排约53%、二氧化硫减排约33%、氮氧化物减排约60%,直接改善湖头镇及周边区域的大气环境质量。
企业运营与合规方面,项目已于2025年12月通过中国钢铁工业协会公示,被纳入动态管理名单,可享受环保差异化政策,如在重污染天气期间获得限产豁免,增强生产经营的稳定性与发展韧性。
同时,该项目探索的“产能置换+分阶段改造”模式,为设备陈旧、布局紧凑的老旧钢厂升级提供了实践路径;其构建的“数据集成+智能预警”数字化管理体系,也形成了可复制、可推广的行业经验,具有积极的示范意义。
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